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      軟化器鹽液過(guò)濾器的設計

      發(fā)布日期:2011-12-21 來(lái)源:中國鋁業(yè)青海分公司 李永剛

      [摘  要]全自動(dòng)軟化器溶鹽罐鹽液過(guò)濾器多為再生塑料制成的一體式過(guò)濾器,由于工業(yè)鹽液由濾鹽孔進(jìn)入一體式濾鹽過(guò)濾器后,同時(shí)夾帶的泥沙污垢進(jìn)入濾鹽網(wǎng)孔,會(huì )逐漸沉積、硬化,直至鹽液過(guò)濾器內部充滿(mǎn),從而導致鹽液過(guò)濾器失去功能,鈉離子交換器不能正常運行,鍋爐給水指標較難控制等問(wèn)題,本文論述了通過(guò)技術(shù)改造使一體式濾鹽過(guò)濾器為分體式,滿(mǎn)足了生產(chǎn)工藝要求。

      [關(guān)鍵詞] 軟化器  鹽液過(guò)濾器  技術(shù)改造


      目前,中國鋁業(yè)青海分公司燃氣鍋爐房水處理室擔負著(zhù)1臺20t/h熱水鍋爐,1臺20t/h、2臺10t/h蒸汽鍋爐的軟化水處理工作,由于FLECK3900-1280軟化器溶鹽罐鹽液過(guò)濾器采用再生塑料制成的一體式過(guò)濾器,設計不合理,嚴重影響了鍋爐正常運行,技術(shù)人員經(jīng)過(guò)分析、制定方案,經(jīng)改造實(shí)施后,不但滿(mǎn)足了生產(chǎn)所需,而且大大降低了生產(chǎn)成本。


      1 改造原因及目的
      1.1軟化水系統應用一體式鹽液過(guò)濾器的不足之處是:
      ⑴原鹽液過(guò)濾器由塑料一體制成,筒體壁厚2mm,承重效果差,易出現變形、撕裂現象。
      ⑵由于設計存在缺陷,鹽液中的泥沙等污垢,進(jìn)入濾鹽網(wǎng)孔后,會(huì )逐漸沉積、硬化,直至鹽液過(guò)濾器內部充滿(mǎn),從而失去鹽液過(guò)濾器功能。
      ⑶一體式鹽液過(guò)濾器,在正常使用時(shí),工業(yè)鹽粒和雜質(zhì)進(jìn)入過(guò)濾器內部無(wú)法清理,致使鹽液吸入管常出現堵塞現象,2~3個(gè)月更換一次,費工、費時(shí)、備品備件費用同時(shí)增加,人工勞動(dòng)強度大。
      ⑷由于設計存在缺陷,過(guò)濾器使用故障率高,致使軟化器運行效率低。
      簽于此狀況,軟化水系統溶鹽罐選用一體式鹽液過(guò)濾器效果不甚理想,建議采用不銹鋼材料制成的分體式鹽液過(guò)濾器,并設計增加底部沖洗排污裝置。
      1.2改造的目的
         為了克服以上不足,解決以下存在的問(wèn)題:
      ⑴用不銹鋼材料作為溶鹽罐鹽液過(guò)濾器用料,解決易腐蝕、易變形、易撕裂現象;
      ⑵在二次過(guò)濾圓柱桶體外部設計安裝12根承重支撐立柱,解決承壓?jiǎn)?wèn)題;
      ⑶一體式設計加工制作為分體式,便于檢查內部;
      ⑷設計安裝排污管和沖洗管,解決過(guò)濾器底部沉積物和鹽液吸入口易堵塞問(wèn)題;
      ⑸過(guò)濾器中心設計制作定位軸,解決一次過(guò)濾板橫向移位問(wèn)題。


      2 改造方案
      2.1經(jīng)過(guò)現場(chǎng)多次幾種方案的試驗,研制成功分體式鹽液過(guò)濾器,其原理為:溶化后的鹽液由一次過(guò)濾板流入圓柱形過(guò)濾器內部,經(jīng)桶體二次過(guò)濾后在過(guò)濾器外部充滿(mǎn)純凈工業(yè)鹽液,在過(guò)濾器底部設計留有沉淀槽,便于沖洗沉淀物,在溶鹽罐底部設計安裝沖洗管和排污管,定期進(jìn)行沖洗沉淀物以防鹽液吸入口堵塞。操作時(shí)首先降低液位,然后關(guān)閉吸液管控制閥,打開(kāi)自來(lái)水控制閥,此時(shí),適當調節排污閥門(mén)開(kāi)閉大小,利用水流的沖擊力,對底部進(jìn)行沖洗,通過(guò)觀(guān)察排污水質(zhì)確定沖洗效果(見(jiàn)圖2)。
      2.2由于溶鹽罐在正常運行時(shí),鹽液過(guò)濾器要承受1.5噸的重力,設計制作安裝時(shí),為了增加過(guò)濾器整體受力強度、防止一次過(guò)濾網(wǎng)橫向移動(dòng),在過(guò)濾器內部設計承重支架和定位裝置。
      2.3 2006年8月根據設計方案,確定了利用厚度5mm不銹鋼板,進(jìn)行改造制作,具體的技術(shù)實(shí)施方案如下:
      ⑴一次、二次過(guò)濾網(wǎng)孔徑由¢7㎜改為¢6.8㎜,網(wǎng)孔總數由360個(gè)增加為700個(gè),工業(yè)鹽顆粒直徑約為5~10mm,改造后,起到增加鹽液量的作用,從而提高軟化器工作效率。
      ⑵一次鹽液過(guò)濾器網(wǎng)設計為上、下間距33mm、¢1070mm的圓形板2塊,見(jiàn)圖一俯視圖和仰視圖。
      ⑶二次鹽液過(guò)濾網(wǎng),加工成Φ640mm、高為367mm的圓柱形,并與筒體采用可靠焊接聯(lián)接,見(jiàn)圖一主視圖。
      ⑷用¢10mm的不銹鋼制作鹽液過(guò)濾器承重支架12根,增加一、二次鹽液過(guò)濾網(wǎng)的抗壓強度,在濾鹽器內部增設承重支架和定位裝置。
      ⑸為了防止吸鹽管堵塞,在吸鹽管控制閥前部增設自來(lái)水管,對吸鹽管、濾鹽器、溶鹽罐進(jìn)行反沖洗。
      ⑹效果對比:
      對  比 維護次數 使用周期 單臺軟化器出水30噸/小時(shí)
      改造前  1次/周 2~3月 硬度≤0.028mmol/L
      改造后  1次/年 10年 硬度≤0.025 mmol/L以下
      2.4附圖及附圖的簡(jiǎn)單說(shuō)明:


      3 改造的效果:
      3.1根據現場(chǎng)測試數據分析,進(jìn)行了效果對比,改造前2套軟化水系統鹽液過(guò)濾器2~3個(gè)月更換一次,且吸鹽管易堵塞,原一體式鹽液過(guò)濾器不易清除內部泥垢,單臺軟化器出水在30噸/小時(shí)的情況下運行4小時(shí)軟水硬度0.028 mmol/L接近失效(正常值為≤0.03 mmol/L),進(jìn)行反洗還原,消耗工業(yè)鹽400KG、水30m3,費工、費時(shí),備品備件費用同時(shí)增加。
      3.2改造后,單臺軟化器運行6小時(shí),軟化水硬度逐漸升高,在同樣出力的情況下檢測軟化器出水水質(zhì)硬度為0.025mmol/L,運行失效后進(jìn)行反洗還原,消耗工業(yè)鹽350KG、水14m3,司爐工及水化工的工作量較改造前大大降低,備品備件費用每年可節約1.2萬(wàn)元,保證了鍋爐安全生產(chǎn),達到了預期的改造效果。


      4 效益分析:
         根據安裝“分體式鹽液過(guò)濾器”前后運行檢測數據分析,改造后的鹽液過(guò)濾器使用壽命可延至10年免修。原一體式鹽液過(guò)濾器每年消耗4套(3000元/套),提高了軟化器使用效率,大大降低了工人的勞動(dòng)強度,能節約大量備品備件費用累計12萬(wàn)元。


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